中国石化新闻网
2020-01-06
“截至目前,今年活性污泥处理量同比减少了77431吨,多亏了厌氧装置,是胃口大开‘吃’了这么多污泥。”12月26日,天津石化水务部水净化车间副主任李瑞汇报工作时,语气很幽默。
厌氧装置能大量“吃”污泥,这在水务部是头号喜讯。因为今年以来,前方生产装置处于运行后期,生产调整比较频繁,污水量大增,主要负责处理污水的生化装置,一度出现“吃不消”的情况,蓄水池液位直奔警戒线,给安全生产造成了威胁。如果处理过程中一部分活性污泥不能得到及时处理,只能堆积在现场,严重影响企业环保。
“厌氧装置有处理少量活性污泥的经验,能不能让它增加处理量,缓解生化装置的压力,解决燃眉之急。”情急之下,李瑞提出了一个大胆的想法。
厌氧装置按照设计规定只能处理污水,但在生产过程中偶尔出现污泥量激增的状况,为此,车间试着对少量活性污泥进行处理。但是在进入厌氧装置前必须进行转性培养,把好氧的活性污泥处理成厌氧污泥,然后进入厌氧装置进行处理。以前由于活性污泥量小,通过增加化验次数,通过化验数据直接在污水池中就能完成。但是如果增加污泥量,必须要腾出一个专门的池子完成转性过程,但是目前车间污水池子已经“盆满钵满”,不具备专池专用的条件。
“增加活性污泥处理量,必须重新调整工艺。”让厌氧装置在不影响处理污水的同时,还要增加处理大量污泥的任务,这样的首次尝试,李瑞非常担忧。因为生产一旦出现异常,直接影响外排COD指标。
“COD指标达2000毫克/升!”今年6月份,车间在进行第一次“放量”处理时,生产便出现了波动。按照规定进入下道工序的污水COD指标不得高于1500毫克/升,才能保证氧曝出水的稳定,为此,车间对温度、pH值等工艺参数进行了调整,同时增加检验次数,经过及时调整终于得到了有效控制。
“不好!污水中忽然发现了大量污泥。”刚刚控制好了水质指标,新的问题出现了。
车间马上行动,对现场进行仔细勘查,发现污水管线与污泥管线距离太近,出现了污水冲击污泥的状况。情况紧急,车间立刻组织技术人员着手对管线进行改造,根据实际生产现状,把污水管线设置在池子下方,污泥管线设置在上方,这样就避免了水泥互扰。开通运行后,终于解决了问题。
一边生产,一边调整,厌氧装置处理活性污泥的产量逐步增加,从最初每月的800吨提高到了6200吨,达到了装置极限值。经过厌氧装置处理的污泥,通过化学反应,利用甲烷菌分解有机物,产生大量沼气,再经过燃烧后排放,活性污泥就这样“灰飞烟灭”了。
“公司下达了污泥零外委的任务后,我们压力很大,因为现有装置的污泥处理量已经达到极限,一旦前方出现生产波动,我们非常被动。现在好了,厌氧装置也能担当起处理污泥的任务,终于解决了企业一个大难题。”水务部主要负责人谈及厌氧装置的新潜力,非常高兴。
编辑:周美玲
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